新甘肃·甘肃经济日报记者 刘延海 通讯员 彭程飞 赵娟
近日,白银集团西北铅锌冶炼厂再添殊荣,姜锋劳模创新工作室成功获评“省级技能大师工作室”。这块沉甸甸的牌匾,不仅是对姜锋个人的充分肯定,更是对一支扎根一线、深耕技改的精英团队的最高褒奖。
八载春秋,工作室从最初的3人技术小组,发展壮大为拥有17名骨干的专业团队。他们锚定生产难点,聚焦智能化转型,在降本增效与人才培育的双赛道上齐头并进,为这家传统冶炼企业注入了强劲的“智造”动能。

破局:从“制造”走向“智造”
走进如今的熔铸车间,锌锭浇铸、扒渣、码垛、打捆、下线,一条龙全自动化作业流畅运转。然而,在智能化改造初期,新设备与旧产线的“排异反应”曾一度制约生产。作为工作室领衔人,资深冶炼高级技师姜锋带领团队迎难而上。
他们确立了“自主创新+精准适配”的攻坚路径,针对高温、高冲击等差异化工况,对生产线进行了系统性“手术”。团队自主研发的行业独有整形装置,一举解决了锌锭码垛偏移的行业顽疾,将单线码垛打包时间压缩至3分40秒,速度领跑行业。

增效:数据背后的“真金白银”
技改的生命力在于实效。依托锌合金改造项目,工作室大胆将4台分散式小型熔铸炉整合为1台150吨大型熔铸炉。这一举措不仅优化了布局,更带来了显著的“蝴蝶效应”——作业人员从90人精减至40人,岗位本质安全水平大幅提升,产能却实现了飞跃。
“老系统100吨熔铸炉单班产能已从90吨提升至110吨以上,逼近极限;反观投产仅半年的150吨新生产线,单班产能已强势突破200吨大关。”熔铸车间副主任李国强用一组直观的数据对比,展示了技改带来的巨大潜力。
与此同时,技改大幅提升了渣层分离效果,降低了渣含锌量。配合升级后的高效低耗收尘系统,金属回收率稳步攀升,交出了经济效益与生态效益双赢的答卷。据统计,仅“熔铸车间老系统舀勺自动化浇铸工艺优化及实践”一项,年均可节省加工费用159万元。截至目前,工作室已累计创效500余万元。

育人:打造工匠“孵化器”
如果说技术创新是工作室腾飞的“左膀”,那么人才培养便是其行稳致远的“右臂”。姜锋深知,一人强不算强,团队强才是真的强。他创新采用“理论课堂+现场实操”的双轨培育模式,围绕自动化设备操作与维护,重点孵化复合型技术人才。
在这种浓厚的“传帮带”氛围中,2024年刚入职的电气助理工程师赵雅琪迅速成长,已在多项技改实战中独当一面。八年来,工作室累计培育各类技术骨干百余人,完成技术革新百余项,多项成果获国家实用新型专利。其中,《大型锌锭自动生产线的创新与工业化应用》更是斩获甘肃省职工优秀技术创新成果一等奖,让“白银工匠”的名片愈发闪亮。
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